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MES在TRW公司生产过程中的应用实践
作者: 刘永庆 郑照 来源: 2014 SAE年会论文集 日期: 2020年3月11日

【摘要】当前制造业正面临人口红利消失,提高自动化生产水平已是大势所趋。然而,单台设备的自动化并不代表生产线的效率高,自动化设备、物料、产品、操作工和车间管理人员之间的信息交互水平决定了生产线的效率。也可以说,“两化融合”水平决定了制造业的生产力水平。本文以TRW公司的MES应用实践,介绍了MES实施管理模式和本土MES的成功应用实例,希望能为同行提供一些借鉴,也希望本土软件企业扎根车间,为中国的先进制造做出贡献。
 

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备的数据采集工作。
 
f.特殊工站Quasar *2(ballnut线一台,rack线一台),在iPlant-ACC的平台上修改相关代码及相关的地址位定义,支持对此特殊设备的数据采集工作。
 
g.将采集数据呈现在Webreport上面供分析。
 
实施难度和解决的技术性难题
a.由于是产线运行后,才考虑上MES系统,设备供应商修改PLC程序调试设备的成本较高,难以确保系统与设备的交互,出现扫码比较困难、设备偶尔无法读到条码的情况。系统支持和维护的要求较高,也体现了系统有较强的适应性。
 
b. ballnut根据零件在托盘上的位置来记录件的信息,在实际操作时,存在托盘方向颠倒位置后信息混乱的情况。我们通过操作培训和在系统中增加防错功能,已加以解决。
 
c.由于这条线各个站都是不同的供应商、不同的设备、不同的接口,设备供应商无法改动程序,所以ACC对特殊站无法控制,无法阻止机器,只能进行数据采集。如果在产线设备建造时就对接口提出要求,将大大提高数据采集、交互的能力,从而大大提高生产效率。
 
d. ballnut&rack产线,只有个别站用的是ACC正常功能支持的西门子PLC、iPlantComm等,其他站全部是特殊设备,经过重新编写代码实现采集功能。这也是系统灵活性的体现。
 
5 总结
(1) MES的运行必须得到管理层的重视,实事求是,用“数据说话”,才能有不断完善的动力,形成系统建设的正向激励。
(2) 可靠的第三方软件提供商,必须有稳定的支持服务,持续改善,适应产线变化。
(3) 不迷信国外软件,只要建立好现场生产模型,运用现有IT技术才能完全能够建设出好用、灵活、稳定的本土的MES系统。公司目前选用的MES系统证明是成功的,正持续产生价值。

(转载请注明来源: 汽车制动网/chebrake.com 责任编辑:Jack)

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